四百三十五章 东风雪铁龙凯旋驶水温高检修
省队选拔赛实践操,碰题:
东风雪铁龙凯旋驶水温高检修
【故障表】
辆驶程约16万km2006东风雪铁龙凯旋2.0L轿车。
该车驶程水温高报警。
据车主反映:水温高,机舱内冒白色蒸汽,打机舱盖水箱水管脱落,拖至维修站。
维修技师将水箱水管安装完试车故障再,再次拖回维修站。
更换水箱、水泵试车,维修厂约10km,水温升,故障象再次。
【故障诊断】
沈笑夫根据故障表描述,首先机及附件进常规检查,未任何异常;
再故障诊断仪机系统进检测,系统显示正常,故障码。
机怠速运转15min左右,水温升95~100℃,冷却系统启循环,观察机运转及冷却系统散热况,全部正常。
沈笑夫,车辆怠速法再故障,将车启进路试。
车辆启,机力正常,加速正常,驶约9km,仪表台机水温报警灯点亮,靠边停车熄火。
沈笑夫打机舱盖检查冷却系统,冷却系统水管膨胀比正常况严重,且非常硬,由此见冷却系统此压力非常高。
正常况,冷却系统短间内此压力,且冷却液储液罐,液位已超限,储液罐四周明显冷却液渗漏痕迹。
况由冷却系统压力高,带安全阀储液罐盖及释放压力,保持冷却系统压力正常。
单故障象,汽缸床被冲,怠速状态及故障再路试状态,像汽缸床被冲。
因,汽缸床被冲导致机力降,且排气管冒黑烟,该车类故障象。
另外,般冷却系统水箱“锅”,机怠速稳象,该故障车类症状。
车辆由水温高,短间内法正常驶,次将故障车拖进维修厂。
沈笑夫根据试车况,并结合机检测项目进汽缸压力测试及汽缸漏气量检测。
1.冷却系统密封性进测试。
排除冷却系统内空气,将冷却液加注至标准位置,冷却系统检测设备其进加压测试,压力加至1 bar(1 bar= 105Pa)。
果此压力降,则管路存泄漏,包括内漏外漏。
外漏般水箱、水泵、水管、储液罐等部位,很容易。
内漏则水与油间及水与汽缸间,法直接肉眼检查。
通密封性检测,故障车冷却系统压力正常,存管路泄漏问题。
2.储液罐盖安全阀进测试。
将冷却系统压力加至1.4~1.6bar,观察储液罐安全阀况。
果储液罐盖安全阀及打,车辆持续运程法将冷却系统内压力进释放,造冷却系统压力高导致零部件损坏。
经检测,故障车安全阀及打并泄压,明带安全阀储液罐盖正常。
3.汽缸压力检测。
断油路(取喷油器熔丝),拆卸点火线圈、火花塞,并让节气门全,分别测试1-2-3-4缸汽缸压力。
经检测,沈笑夫,故障车每汽缸缸压均正常范围内。
4.汽缸漏气量检测。
检测汽缸漏气量需借助专漏气量检测仪。
沈笑夫知,检测基本原理:利充入汽缸压缩空气,压力表检测活塞处止点汽缸内压力变化况。
漏气量检测结果将反映整汽缸组密封性,仅包括活塞、活塞环与汽缸密封性,包括进排气门、汽缸衬垫、汽缸盖及汽缸密封性。
按照机做功顺序1-3-4-2故障车汽缸漏气量进检测,1缸漏气率10%内,正常;
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3缸漏气率71.4%(图1),超极限值,且测试储液罐液位断升,由此见3缸与水间存冲。
4缸2缸漏气率均10%内,正常。
,沈笑夫电内窥镜查汽缸3内部况,3缸活塞顶部明显水迹,因冷却系统压力高,冷却水泄漏点进活塞顶部。
机进解体,拆除汽缸盖并汽缸体进检查,汽缸3平黑点,明显烧蚀痕迹,活塞顶部明显水迹。
检查汽缸垫与汽缸体烧蚀点应位置类似烧蚀痕迹。
故障点虽找,找故障根源。
沈笑夫刀口平尺汽缸平度进测量、横向测量,缸体3点均超极限标准0.05mm,明汽缸体表平整。
方法测量汽缸盖平度,均符合求。
【故障诊断分析】
沈笑夫,该车故障象水温高散热器水管脱落,水温高故障原因:冷却液循环、散热器通风、机机械、制冷系统、水温显示等几方存故障。
散热水管脱落故障原因:①水管卡本身或安装问题。②水管卡箍紧力承受住冷却液气体压力。
针散热水管脱落2原因,般4S店检测方法:
①冷车启数分钟捏水管,温度高鼓胀,确定废气进入冷却液。
②冷却系统专压力表测量冷却系统密封性,确定水否与汽缸筒连通。
③测量储液罐盖启压力,确定启压力否失准,规定值1.4~1.6bar,超范围则罐盖问题。
④打储液罐盖,启机,将尾气仪探头放罐口,确定否燃烧废气。
根据维修保养档案,次维修,维修员既采4S店四项经验检测(间花费),采遇未曾见故障分析判断,针1原因重新安装水管。
果业务接待员工单“安装水管”,明接待员需提升业务力,维修员应该机械执。
果接待员“检查水管脱落故障、安装水管”,明维修员维修缺项或者技术力维修。
二次维修,维修员分析水管脱落原因针朴胜检测,理由充分况更换水箱、水泵,增加客户维修费解决问题。
,沈笑夫诊断维修,实际三次。
虽具水管脱落维修经验,具遇故障分析思路检测方法。
沈笑夫观排故全程并记录,维修员冷却系统密封性测量、储液罐盖启压力测量、汽缸压力测量、汽缸漏气量测量、内窥镜查汽缸内部,判定3缸汽缸垫穿透。
经拆却果汽缸垫烧蚀。
【故障排除】
沈笑夫维修汽缸体,更换汽缸垫,并按照维修册求解体机零部件清洗、检查、测量,装复机,清除系统故障码试车。
机力正常、水温正常,故障被彻底排除。
【维修】:
做完本体,沈笑夫,本案例故障车车龄较长,驶程高达16万km。
该车水温高故障持续驶段间,并冷却系缺水状态驶定程。
据此分析:冷却系缺水,机温度高,导致汽缸体变形。
机怠速运转,故障象未原因机处低速,冷却系统处循环状态,持续冲击力够且间短。
,机进汽缸压力检测,汽缸压力均正常。
检测汽缸漏气量,5bar压力进入汽缸内,定压力持续间长,空气通汽缸垫进入水,使冷却液液升高。
试车,水箱水管膨胀储液罐内液位升高由汽车负载机高速运转况,压缩做功程,混合汽断进入水内。
水内气体超安全阀泄压力,冷却系统薄弱环节,例:水管、水箱、水泵等处爆,直接损坏部件车辆,严重引重安全故。