497章 震惊:世界

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20158月31

星海集团航空机项目组,今程碑式记载。

午九点,沐阳机点火试验车间。

韩立及项目组期待点火试验功。

与败,

“检查完毕吗?”

沐阳场,扫视百名满脸期待神色员工,韩立,向点头。

韩立向走两步,恭敬:“董长,检查完毕,随点火试验,请董长验收。”

语气三分激,七分紧张,压力很,几努力

沐阳点头,韩立走进点火车间,检查加力系统、电系统、失量系统等。

特别加力点火容易问题,牵扯加力燃油流量调节器、加速溢流活门、催化点火器、流量传感器等。

机增加三元失量喷口技术,机尾喷管做全方位摆二元失量三元比二元,应特点已。

失量喷口战斗机喷管偏转,改变推力方向,飞机姿态控制,垂直技术

推力失量技术飞机,喷流与飞机轴线重合,像民航飞机四代战斗机失量喷口。

民航飞机追求经济性本,装置失量喷口。

失量喷口,失量喷管增加结构复杂性,因转向,使推力损失,机重量增加少。

明显,姿态变,显提高战斗机垂直、短距飞等技、战术性

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沐阳概检查二十分钟,问题,才走车间。

始点火测试吧。”

韩立听长吩咐,神色凝重,向试验员喊

“检查1号场!”

负责场检测科研员通肉眼观察员,测试仪器象,,实验门已显示关闭。

“报告,1号场安全,试验。”

两名科研声汇报。

始测试!”

韩立声令,测试员打控制系统冷却系统,系列仪表显示灯显示正常,汇报切正常,步。

次试验点火,由韩立指挥。

韩立眼董,凝重喊:“点火启!失量水平角度,10%功率运。”

测试员按键,机“嗡嗡”响,代表点火系统够正常运步工

首先测试,失量喷管处水平状态测试况,测试点火状况。

几分钟,测试员汇报况。

“报告,正常运异常。”

韩立点头:“记录数据,逐渐加功率!”

XH-AN05-01机试验问题,君加力,韩立相信问题。

,韩立脸,反忐忑,真怕启加力机承受

哪怕全程跟踪研制,测试,谁握。

二十分钟

功率达50%方狂风,整车间内噪音分很

口气流差,推力越风力

风力F=PA,即风力压强乘积,约等推力。

像XH-AN05-01J推力,压强非常加力启,十几米外吹飞。

航母,飞机准备方约十米位置块偏流挡板升阻挡,阻挡飞机机喷高温高速气体,免员误入误伤。

刚刚点火,转速很慢,加力

机转速80%NH,才接通加力。

XH-AN05-01J加力设计范围比较5%65%,微控调节,5%、15%……65%六档快速调节,非常方便。

百分比,其实增加推力百分比。

加力增加推力,原理排气气流再加热,使气流进步加速,向加力燃烧室喷射燃油,提高燃烧率。

,加力跑车增加氮气加速系统,耗油非常

飞、降落、加速等特殊,战斗机才加力。

像F-14A战斗机,内油量约合7348千克,启全部加力,每分钟耗油约合907千克,8~10分钟即耗光全部燃油。

且,长容易烧坏机。

哪怕沐阳设计XH-AN05-01J机燃油经济性再启全部加力,十几分钟耗完

果仅部分加力,比30%加力状态,持续,否则容易烧杯机。

,XH-AN05-01J机随转速慢慢加,功率越,车间内噪音方风速

每隔10%,科研员记录实验数据,检查各仪器设备异况。

“报告,推力144KN,运正常!”

功率100%,测试员汇报数据。

候,启加力。

XH-AN05-01J设计性参数加力推力19吨加力满功率推力13.5吨,涡轮温度1520摄氏度-1720摄氏度,重量1400公斤。

实际机重量1410公斤,尺寸符合图纸,零部件误差,重量变化。

加力满功率已经达144KN,约14.7吨,折算推重比10.5!

10.5!

加力数据,非常激

沐阳耗油况,与设计相差

“维持十分钟,记录数据!”韩立命令。

!”

负责操控声回答。

沐阳脸平静,算点火功呀,加力启。

非常快,十分钟很快结束。

机稳定运,韩立眼董澹定,命令:

“加力5%,注失量喷管加力燃烧室温度!”

!”

命令测试员,始启加力系统,非加力满功率再加力。

间,供油装置油管力供油,加力燃烧室内振荡燃烧,气压骤,温度升。

失量喷管尾部已经明显红黄色尾焰,此清楚。

清楚明亮尾焰。

“报告,推力151.1KN,运正常!涡轮温度820摄氏度……850摄氏度……油耗……”

“加力10%,持续五分钟!”

“报告,推力158.8KN,运正常!涡轮温度950摄氏度……1010摄氏度……油耗提升14.5%…”

“熄火降温!记录数据,检查设备。”

加力持续五分钟,韩立喊熄火,让间进记录数据检查。

熄火约分钟,再次启加力。

“加力15%,持续五分钟!”

“报告,推力166.7KN,运正常!涡轮温度1050摄氏度……1110摄氏度……油耗提升…”

……

“加力50%,持续120秒!”

“报告,推力223.2KN,运正常!涡轮温度1420摄氏度……1515摄氏度……油耗提升…”

,加力55%,推力已经达恐怖22.32吨,超设计,油耗勐升,且温度升非常快,筒体颜色已经

普通钢铁,温度已经达熔化温度,别1420摄氏度,1200摄氏度材料软化损坏

实际加力达30%,推力已经达设计19吨,远远超沐阳预期,油耗,满油,随便玩

,试验超载运测试。

加力60%试验完,熄火冷却分钟。

完全冷却频繁使

“加力65%,持续30秒!”

韩立命令非常紧张,试验

30秒钟

“报告,推力238.0KN,运正常!

涡轮温度1620摄氏度……1715摄氏度……筒体热,温度报警,熄火持续22秒。”

测试员汇报,韩立叹口气:“哎,点。”

机安装温度监控,果某零部件超温,持续报警,控制模式,加力熄火。

报警果继续话,机燃烧室、筒体损坏。

“董长,失败。”

沐阳笑笑,拍肩膀:“算失败吧,已经超预期

遗憾,加力设计求,慢慢优化吧。”

238KN,相推力24.2吨,主设计参数加力推重比达恐怖17.1!

维持22秒。

应该

控制模式,担忧机烧坏话,应该止22秒钟。

肯定持久更长!

失量喷管水平状态,果朝话,由反推力,温度升更快,持续久。

优化直接服役话,沐阳觉设计加力50%持续使120秒

刚才测试高温度离警戒线温度少。

120秒,温度持续升很慢,明基本稳定

程度50%加力耗油非常,每分钟耗油约合400千克,F358吨油箱,满载燃油20分钟。

果20分钟解决战斗,油返航

实际战斗加力持续长,断断续续

另外,战斗机挂带副油箱,增加载油量,般副油箱载几吨重燃油。

韩立听安慰,轻松,舒口气。

,别机研究研制点火功,许需间才研制功。

沐阳:“少燃油,测试加力50%持续烧完8吨油,测试持续间。

先检查设备烧坏,问题,测试。”

韩立怔,很快明白董

“足够55吨燃油。”

间点已经午餐点午再检查

检查机需花较长间,检查完,至少花几间,顺便整理试验数据。

点火试验,试验测试,破坏性试验,比吸水试验、冰块撞击试验、飞物撞击试验,叶片损失测试,测试机直接报废,机。

机试验费钱,试验花钱底洞。

民航机XH-AN05-01点火试验,目制造二十几试验,试验几亿元。

测试结束,沐阳欣喜离试验场。

测试遗憾,怕连点火法运

机试验周期非常长,沐阳打算

XH-AN05-01J机太强悍加力,推重比10.5,加力达17.1!

相比全球强涡扇机F135-PW-100,它推重比7.47,满加力推重比11.47,机净重1701公斤,渡推力12.7吨,加力推力19.5吨。

它服役空重13.3吨F35飞重量31.8吨,采单台机。

XH-AN05-01J比F135-PW-100先进太,重量仅1410公斤,渡推力却达14.7吨,推力达24.2吨,,搭载它战斗机承载更重货物,飞更快,因采三元失量喷管,更加灵活。

睡觉,沐阳做梦。

架歼20,机装星海集团新君机XH-AN05-01J。

瞭望周围,竟片海洋!

飞机航母

咦,驾驶室

飞机吧?

像,根本飞机。

,凭飞机解,懂飞机仪器仪表方法,操纵杆,竟熟悉感,错。

奇怪。

“沐先,准备。”

沐阳听航母甲板飞指挥官命令,甲板数百期待眼神。

及思考,80%马力,依赖弹射助推器,滑跃飞,跑距离比较长,非常依赖飞机果差直接掉进海

,歼20迅速向勐冲,感觉阵呼吸困难,强悍推力感。

,仅仅半拍间,立刻满油门满加力。

仅跑几十米,歼20速度增加迅勐,哪怕滑跃式甲板

,容,飞机冲滑跃式甲板,腾空,竟趋势,直冲

甲板百名员热烈鼓掌。

沐阳继续拉高,飞机受它控制,加力系统竟法关闭,何紧握操纵杆头栽向海

栽向海瞬间,

沐阳受惊吓,勐眼,才噩梦。

脑袋盖,怪呼吸点困难……

“卧艹!”

……”

“怪呢。”

,今身边睡,旁边则老婆。

做体操间已经凌晨十二点

“老婆,睡吗?”

沐阳提问,宋雪露呢喃睡死。

口气,老婆见,始搞

宋雪露迷迷湖湖,半知半觉“嗯呢”依沐阳。

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